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经济型数控车床的三点故障分析
目前经济型数控机床已得到广泛应用,经济型数控机床是我公司主营产品之一,多年的经济型数控机床生产经验,雄厚的生产技术和广阔的市场基础,深得广大客户的青睐。我们来看一下有关的经济型数控车床故障分析:
1.经济型数控车床程序启动后,步进电机抖动不转,这一现象一般是步进电机或其控制系统断相造成的。有可能是步进电机本身的故障也可能是其驱动电路的故障。首先检查步进电机的连接插头是否接触良好,若连接插头接触良好,可再将没有故障的一相电机调换过来,若调换电机后运行正常,则说明原步进电机有故障,若调换电机后仍不能正常工作,则说明其控制部分不正常,可重点检查驱动板上的大功率三极管较其保护元件释放二极管,一般情况下,这两个元件损坏的几率比较大。
2.经济型数控车床加工程序运行过程中,工作台突然停止运行,步进电机抖动不转,这一现象一般是由机械故障引起的,但也可能是控制系统发生故障造成的。这时,可先将工作台退回原点,重新启动加工程序,若工作台总是运行到某一位置时停止运行,排刀数控车床厂家,应该是传动系统的某一部位损坏、变形或被异物卡住等原因造成的。首先将控制系统断电,然后用手转动丝杠,若在某一部位感觉阻力特大甚至根本转不动,则证明这一位置有故障。应检查丝母与丝杠间隙或溜板镶条是否太紧、滚珠丝杠的滚珠导槽内有无异物、丝杠有无弯曲变形、步进电机减速器内柔性齿轮是否松动或有无异物卡住等。若手动盘车没有异常,则是控制系统有故障,应按照1的步骤进行检查。
3.经济型数控车床程序运行结束,刀具返回原点时越位,这种现象一般是由机械传动系统运行阻力太大引起的。切削进给时,刀架低速运行,低电压驱动,步进电机运转转矩小,不足以克服阻力造成丢步。而回零时步进电机高压驱动,排刀数控车床直销,运行速度高,力矩大,又没有吃力阻力,步进电机运转正常不丢步。这样去时丢步而返回时正常就会造成上述现象。这时可检查步进电机减速箱内传动齿轮或步进电机与丝杠之间传动齿轮上有无铁屑异物,或溜板镶条是否太紧使运行阻力增大等原因。
数控车床的正确开机步骤
由于数控车床编程复杂,为了使所编程序对同类型机床有互换性,同时也使程序编制简便,黄冈排刀数控车床,坐标轴名称及其运动的正负方向目前国际标准化组织已经统一了标准的坐标系。数控车床坐标系是**数控车床固有的坐标系,排刀数控车床供应商,是制造和调整**数控车床的基础,也是设置工件坐标系的基础。**数控车床坐标系在出厂前已经调整好,一般不允许随意变动。参考点也是**数控车床上的一个固定不变的极限点,其位置由机械挡块或行程开关来确定。通过回机械零点来确认机床坐标系。
数控车床回机械零点前先要开机,**数控车床开机前先要熟悉数控车床的面板。面板的形式同数控系统密切相关。**数控车床的开机有难有易。对于配图产系统的车床。开机大都比较简单,一般打开电源后,直接启动数控系统即可。
开机后,通过回零,使工作台回到**数控车床原点或参考点,该点为与**数控车床原点有一固定距离的点)。**数控车床的回零回参考点步骤为:开关置于“回零”位置。按手动轴进给方向键+X、+Z至回零指示灯亮。开机后必须先回零(回参考点),若不作此项工作,则螺距误差补偿、背隙补偿等功能将无法实现。设定机床机械原点同编程中的G54指令直接有关。