产品规格: | 不限 | 产品数量: | 9999.00 吨 |
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包装说明: | 不限 | 价格说明: | 不限 |
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导热系统配置和使用方面都存在以下不安全因素:
①加热炉没有密闭。使高温导热油直接与空气接触,加剧导热油的氧化变质,同时由于新油中的轻组分和使用中产生的低沸物直接对大气排空,存在着火危险;
②新油初次使用时没有进行脱水排气而是迅速升温至工作温度,这是导热油使用中的大忌,往往造成严重的事故隐患。
从上述情况看,该次冒白烟、闪燃事件主要是设备缺陷和使用不当所致。我们知道,新的导热油一般都含有一定的轻组分和微量水,因而导热油在初次注入系统使用时,需要经过一个长达1 0多个小时的脱水排气过程。在此过程中,系统的升温要缓慢,使新油里面的轻组分和微量水尽可能在较低的温度下挥发掉,待剩下较稳定的组分时,再进行正常生产,以确保导热油在液相状态下的稳定和安全使用。
该系统在新导热油初次投用时没有进行脱水排气,在不打开循环泵的情况下直接将导热油迅速升温至220℃,造成大量的轻组分从锅炉*开口处冒出,而加热炉以木柴作燃料进行加热,难免有火星进出。由于散布于有限空间的油蒸气温度在导热油闪点(210℃)以上,遇到明火即发生闪燃。
解决方法:
①导热油初次使用时必须先进行脱水排气,再转入正常生产。
②在操作过程中,必须先启动循环泵再加热,停止加热后待循环油温低于100℃再关闭循环泵;
③加设膨胀罐隔绝空气,防止油品高温氧化,并避免低沸物直接对大气放空。
某合成皮革厂新投用的热传导系统在生产过程中调节温度困难,系统温度不稳定,使用约20天左右发现系统不能升温,无法生产,放出来的导热油呈棕黑色黏糊状。
原因分析
导热油发生异常变稠主要与系统**温运行、局部过热、高温热油直接接触空气以及导热油性能低下等情况有关。该厂共有4条生产合成皮革的生产线,使用L-QB300导热油作传热介质为生产提供热源,生产线所需要的温度为200℃ 左右,整个热传导系统共有40余吨导热油,由2台1675kj的锅炉进行加热,2台锅炉均使用煤作燃料。
在现场发现,该系统没有配备导热油进、出炉温度的监测仪器,膨胀槽也未设置温度显示仪表,这显然不利于导热油在使用过程中的监控与保护,如在此条件下盲目操作,易导致加热炉出口温度**过导热油的较高使用温度,从而加快导热油的裂解、缩聚和氧化反应。据了解,该系统投入生产以来膨胀槽一直有油气冒出,说明膨胀槽温度过高,没有起到冷却油气的作用。由此可知,系统可能存在冷、热导热油对流换热的情况,以致引起膨胀槽内导热油温度升高,加剧了传热介质的氧化变质。
该系统使用的L-QB300导热油的分析结果见下表
L-QB300导热油的分析结果
从表1的分析数据看:
①现场新油的数据与出厂留样相去甚远,黏度增长率高达47 8% ,说明新油在储存运输过程中受到高黏度油的污染,致使黏度增大,不但影响加热系统的启动和运转,还由于沿程阻力大,泵的输送能力减小而直接影响导热油的流速,容易造成局部过热;
②过大的黏度也使传热效率降低,从而导致燃烧量增加,加热炉温度升高,进而加速了导热油的氧化变稠;
③在用油的碱值、水分、Fe含量偏高,说明新系统投用时清洗不彻底,残留较多的水分、碱性清净剂以及焊渣、铁锈等不溶性杂质,可能对在用油造成污染,影响其使用寿命;
④附着于加热系统内壁的不溶性杂质引起局部过热,使系统阻力增加,也可能成为结焦中心,加剧导热油结焦与过热变稠;
⑤过多的水分对系统温度的调节也存在负面影响。
综上所述,该系统导热油使用初期异常变稠主要是油品污染、设备缺陷以及盲目操作三方面的因素综合作用所致。
处理措施
①放净在用油, 彻底清洗系统,换用符合要求的导热油;
②在加热炉进出口处配备必要的监控仪器,防止盲目操作造成加热器实际运行温度过高;
③对膨胀槽进行整改,并加设温度显示仪表,尽量避免出现对流换热的情况;
一个设置合理、维护得当的热传导系统对导热油的防护至关重要,而利用监测仪表对加热系统进、出口油温等关键部位的参数实施有效监控也是不可忽视的。通过仪器监控,不但可以避免因盲目操作造成**温运行,还可以及时发现生产过程中的异常现象,确保系统正常运行。